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【新旧动能转换,可以这么干】新旧动能转换,太平煤矿排矸站解放思想勇向前

山东鲁泰控股集团有限公司太平煤矿 浏览数: 发布时间:2018-08-16
  

    煤炭行业是个传统行业,面对新旧动能转换,如何突破“重围”,太平煤矿排矸站给出了一个响亮的回答——我们永远在路上。

    太平煤矿排矸站大力实施“管理创新、工艺创新、节能创新”三大工程,紧紧以新旧动能转换决策部署,务实工作,埋头苦干,实现了各项工作新局面。

      创新管理焕发新活力

    排矸站自成立以来,高度重视“技术人才引进、职工技能培训、施工进度”三大“重头戏”。洗煤排矸,是太平煤矿面临的一个新课题,排矸站不等不靠、积极行动,经过多方联系、考察,果断引进多名技术人才,从而为排矸站洗煤技术奠定了基础。同时,到各工区抽调部分优秀员工组建各生产班组,并及时派送到兄弟单位进行教育培训,在兄弟单位同岗操作,为今后各岗位人员独立熟练的操作技能打下了基础。

      创新工艺提高原煤入洗能力

    积极到各洗煤设备厂家实地考察,听取各厂家设备、操作、流程并索取有关数据及图样,最后集众家之长,结合太平煤矿煤质现状,设计绘制洗煤设备工艺,让中标单位加工制作安装,大大缩减了建设工期,提高了洗煤工艺水平。在试生产期间,排矸站达到了设计生产能力。

      创新节能环保助推新旧动能转换
 
    2016年1月,在跳汰机床面中增设分煤装置,对粘度大的煤进行分选,提高洗煤工艺,提升洗煤能力10%。
2016年2月,对设备脱水装置进行改造,加大排水量,提高洗煤工艺,解决了洗煤水量大的缺点,此法能够延长使用周期,提高煤质量。

    2017年1月,根据入洗煤质变化,严格控制跳汰机风量、水量、进排气时间,按照设备的最大承受能力,调整设备负荷,确定小时最佳入洗量,在保持产出煤质的质量情况下,由最初设计的入洗原煤110吨∕时增加到130-140吨∕时,在原有设备的基础上进行改造控制,未增加新设备,根据煤质不同可灵活控制入洗量,有效提高了人员功效,降低了各项材料单号,产量提高后,吨煤电耗降低了0.5kwh∕t,聚丙烯酰胺降低了5g∕t,每年节约各项材料费用12万元,并能每年可增加入洗原煤17万吨。

    2017年4月,按照排矸站原设计单位要求,排矸站的末精煤脱水需要3台脱水筛共同处理,经过排矸站技术人员精心计算,根据煤质不同,调节水量满足实际洗煤时的需要,这样,能够减少生产用水,停用一台脱水筛,减少设备磨损,每年可节约电费近3万元,增加了经济效益。

    2017年5月,在矸石出料口处设计安装干湿分级筛,按照矸石力度进行分级筛选,将原有的矸石单一品种细化为大块矸石和细小矸石两个品种,按矸石颗粒销售,全年可增加矸石收入100万元。

    2017年6月,原煤破碎机由于受煤质影响矸石量较大,导致破碎机内衬板变形,磨损较为严重,维修量较大,维修人员使用废旧溜槽中板替代原破碎机内衬板,用道轨垂直焊接到中板上一并加固焊接,降低了维修人员的劳动强度,降低了材料费用,延长了设备使用寿命。

    2018年初,经过多次试验,结合排矸站现场实际,在大块煤仓设计安装大块煤破碎机,将破碎后的大块煤进行回洗,大块煤及大矸石不再外放及进行人工挑选。此举有效释放了人力资源,并提高了原煤入洗量,真正做到了科技兴企、减员增效的方针。

    今后,太平煤矿排矸站将深入贯彻国家新旧动能转换局侧部署,彻底抓住科技创新这根弦,在新征程上奏响新旧动能转换工作的时代乐章。(贠钦胜)

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